2010 年 国投南煤龙川 发电公司 2 机组
A 级 检 修 总 结
国投南煤龙川 发电有限责任公司
2010年11月4日
目 录
第一部分 A级检修总结概述
1. A级检修总结概述简介 2. 检修工期完成情况 3. 安健环管理总结 4. 验收评价总结 5. 分步试转和大联锁总结 6. 文明施工管理总结 7. 检修准备工作总结 8. 技术管理总结 9. 监理总结报告 10. 文件包使用总结
11. 主设备热态评价和检修工程评估
第二部分 专业A级检修总结报告
第一部分 A/B/C级检修总结概述
1 A级检修总结概述 1.1机组简介
国投南煤龙川 发电公司 2 号机组 135 MW,机组投运时间 2008 年 12 月 08 日 停用日数:
计划: 2010 年 9 月 5 日到 2010 年 10 月 6 日,共计 30 d。 实际: 2010 年 9 月 5 日到 2010 年 10 月 30 日,共计 55 d。 人工
计划: 工时,实际: 工时。 检修费用:
计划: 万元,实际: 万元。
1.2 机组修前状况
修前设备状况,存在的主要问题和重大缺陷。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备或系统 2号发变组保护 2号励磁调节器 发电机自动准同期装置 机组故障录波器 6KV厂用快切装置 6KV高压电动机保护 低厂变保护 380V备自投保护 ① 装置投运一年应全部校验 ① 装置投运一年应全部校验 装置投运一年应全部校验 装置投运一年应全部校验。 装置投运一年应全部校验。 装置投运一年应全部校验 装置投运一年应全部校验 装置投运一年应全部校验 修 前 状 况 1.3 本次检修中检修项目完成情况统计 计划项目数 检修增加的项目数 未完成项目数 实际完成项目数 专业 专业 电气 专业 38 0 0 38 合计 1.4 未完成(包括取消)项目清单及未完成原因
序号 1 2 3 4 5 无 1.5 未达到优良项目清单及处理方式
序号 1 2 项目名称 无 原因说明 处理方式 备 注 未完成项目 专 业 未完成原因 备 注 1.6 检修中发现的主要缺陷及处理情况统计 发现的缺陷数 处理的缺陷数 遗留的缺陷数 电气 专业 9 9 0 专业 专业 合 计 1.7 质量目标完成情况
序号 1 2 3 4 5 6 内容 修后保护投入率 项目验收优良率 修后系统试运一次成功率 机组修后外表工艺 检修项目完成率 2号发变组保护 修前目标 100% 100% 100% 设备见本色,整齐规范 100% 2号发变组保护验收投入率100%,合格率100% 励磁调节特性满足技术要求、功能切换良好系统无扰动 电压、频率、相位满足技术标准同期合闸可靠 机组故障录波器验收录波完好 率100%以上,合格率100%, 保护投入率100%,试运合格率100% 切换成功率100% 修后效果 100% 100% 100% 设备见本色,整齐规范 100% 2号发变组保护验收投入率100%,合格率100% 励磁调节特性满足技术要求、功能切换良好系统无扰动 电压、频率、相位满足技术标准同期合闸可靠 机组故障录波器验收录波完好 率100%以上,合格率100%, 保护投入率100%,试运合格率100% 切换成功率100% 备 注 7 2号励磁调节器 8 发电机自动准同期装置 9 机组故障录波器 10 11 6KV高压电动机保护、低厂变保护 6KV厂用快切装置、380V备自投保护 1.8 检修期间完成的设备及系统重大变更
序号 项 目 无 变更内容 变更后效果 备 注 2 检修工期完成情况总结
2.1通过计划工期和实际工期的比较,分析各项目进度偏差的原因,主要是查找进度管理上的问题和制约进度的因素,并就如何提高计划的准确性提出改进措施。
国投南煤龙川电厂2号机组的A修计划工期是2010年9月5日到 2010年10月6日,机组实际于10月30日并网运行。电气二次专业按计划完成了检修项目,保护投入率100%,修后机组状态稳定,各系统、参数正常。
2.2 P3或Project在A/B/C级检修管理上的应用情况,取得的经验和存在的问题,下一步的提高措施。 无
3. 安健环管理总结
3.1 安健环管理完成的主要工作。 3.2 A/B级检修中现场联合检查情况。 无
3.3 检修中未遂和事故统计。
在本次小修过程中状况保持良好,未发生未遂和事故。 3.4 检修中安健环管理的成绩和不足。 4. 验收评价总结
评价检修项目三级验收优良率和H、W、点检查情况。 5. 分步试转和大联锁总结 6. 文明施工管理总结 7. 检修准备工作总结 8. 技术管理总结 9. 监理总结报告
9.1 我们自己在监理制执行中的经验和不足。 9.2 外部监理报告。 10 文件包使用总结 10.1 概述
本次2#机组A检修使用文件包10种,共45本,详细情况见下表。
专 业 电气二次 合 计 文件包种类 10 文件包数量 45 备注 10.2 文件包执行情况分析(文件包执行取得的成绩,文件包执行上所存在的不足,以后的
改进措施)。
10.3 文件包编制的问题(根据现场实际情况进行统计,并提出修改内容)。 序号 1 2 3 4 文件包名称 存在问题 修改内容 10.4 对文件包的建议(围绕文件包的编制、执行情况)。 11 主设备热态评价和检修工程评估 11.2.1 工时管理 11.2.1.1 工时统计
序 号 1 2 3 合 计 11.2.2 材料管理
11.2.2.1 A级检修总体工作量 性
A级检修物资领用情况
本次物资采购使用的经验和存在不足
A库存材料、备件的合理储存;采购计划的正确性;采购网络通畅;交货价格信心正确
项目分类 标准项目 非标准项目 重大技改项目 计划工日 实际工日 11.2.3 费用管理
11.2.3.1 A/B/C级检修预算执行情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目名称 标准项目 非标项目 重大技改项目 外包项目 外委修理、外委加工 外用工 其他 预算(万元) 实际发生(万元) 0 0 0 17 0 0 0 备注 合 计 11.2.3.2 费用发生明细 项目 内容 预算 实际发生 标准 项目 其中备件 其中主材 其中消材 预算 材料计划 非标 项目 实际发生 其中备件 其中消材 其中消材 备件 手工 材单 主材 消材 小型工具 材料费用合计 外委修理、加工 NOSA、达标创一流 外用工 外包工程 机械费 其他 其中 材料 机炉外管专项 其中 人工 小计 汽机 锅炉 电气 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 除灰 燃料 综合 金相 合计 总计 17 11.2.3.3 外委项目统计 序号 1 项目 发变组保护校验 合计 11.2.3.4 费用情况分析
费用结算情况;各项目预算超支和节约原因分析;各费用出账正确;总预算费用控制等。
11.2.4 技术评价
新设备、新技术选用正确性;设备状态诊断的正确性;设备健康状况和设备性能试验评价;设备主要存在问题及今后的技术措施;外借和外包人员选用、各种合同条款合理性等
外包原因 无人员 合同金额 17 17 备注 。
第二部分
第二部分电气二次专业总结
1. 计划项目完成情况
电气二次计划项目3,完成3。取消的项目有0项。 1、发变组系统
1、1、对发变组保护及控制回路传动试验,非电量保护测功率(反措),CT、PT清扫检查。
1、2、对励磁调节器、整流柜进行了校验,清扫、传动。 1、3、对机组故障录波器进行了全部校验,清扫、传动。 1、4、对快切装置进行了全部校验,清扫、传动。 1、5、发电机自动准同期装置全部校验,清扫、传动。 1、6、发变组变送器测量精度校验。 1、7、发电机、高厂变、励磁变电度表校验; 1、8、发电机大修后启动试验。 2、厂用系统
2、1、对2#机1#、2#给水泵,1#、2#凝结水泵,1#、2#辅机循环泵,2#炉1#、2#引风机,2#炉1#、2#一次风机,2#炉二次风机,2#碎煤机,5#、6#、7#空压机,3#、4#热网循环泵,3#热网疏水泵进行了保护校验、传动、清扫。
2、2、对2#炉脱硫电源一、脱硫电源二,ⅡA、ⅡB段工作电源、ⅡA、ⅡB段工作进
线PT、ⅡA、ⅡB段手拉手开关,2#低压厂用工作变,低压备用变,2#空冷变,空冷备用变,辅助车间备用变等设备进行了保护校验、传动、清扫。
2、3、对6KV小电流接地选线装置进行了校验。 2、4、对380V备自投装置进行了校验。
2、5、对380VST400、ST500装置及二次回路校验、传动、清扫。 2、6、对#2机组UPS系统进行了清扫检查、端子排紧固,电缆整理。
2、7、对#2机组直流柜中的电流、电压回路进行了清扫检查、端子排紧固,电缆整理。 2、8、对#2机组直流蓄电池组进行了充放电试验。
2、缺陷处理
2、1、6KV Ⅱ段辅助车间备用变的仪表回路无接地线。(已加装接地线)
2、2、1#2#辅机循环泵“零序电流倍数”及“动作时间”与定值单不符合(实际为2倍、0.5秒,定值单为3倍,1秒,已按定值单改过)。
2、3、2#机6KVⅡ段配电室小电流接地装置Ⅰ段母线和Ⅱ段母线都只发负荷侧小电流接地信号,不发母线侧小电流接地信号。
2、4、#2发电机中性点CT保护回路和测量回路接错位。
2、5、发电机机端电流变送器精度为0.3%,低于设计精度0.2%,建议改为0.5级继续使用。
2、6、#2发变组保护装置内SD卡坏,已更换。
2、7、发电机功角测量柜数据集中器的电源板烧坏,已更换。
2、8、继电保护及故障信息管理系统的数据交换机内SD卡坏,已更换。 2、9、直流系统2个整流模块的驱动板坏,设备已到现场,等待安装。 1.4 重大技改和修理项目完成情况:无。 2 发现的主要缺陷及处理情况:
序号 1 2 3 4 5 设备名称 辅助车间备用变 1#2#辅机循环泵 发变组保护 发电机机端电流变送器 #2发变组保护 缺陷内容 仪表回路无接地线 零序电流倍数”及“动作时间”与定值单不符合 #2发电机中性点CT保护回路和测量回路接错位。 精度为0.3%,低于设计精度0.2% SD卡坏 已更换 采取的措施及处理结果 已加装接地线 已处理 已处理 建议改为0.5级继续使用。 备注 已处理 已处理 已处理 已处理 已处理 3 检修项目验收情况
实际项目总数 38 项,合格项目总数 38 项,合格率 100% 项。 优良项目总数: 项,优良率: 。
优良项目中,标准项目 项,一般非标、技改项目 0 项,重大非标、
技改包括修理项目 0 项;重A/B/C级检修项目 0 项;技术监督项目 0 项;化学监督项目 0 项;节能监督项目 0 项。
未达到优良的项目说明:
序号 1 2 项目名称 无 原因说明 处理情况 备注