・46・ 山东化工 SHANDONG CHEMICAL INDUSTRY 2013年第42卷 二次盐水精制工艺的研究 张国锋,肖 娜 (河南永银化工实业有限公司,河南漯河462400) 摘要:主要以河南永银化工实业有限公司1O万t/a离子膜烧碱二次盐水工艺为例,介绍了二次盐水精制的必要性及主要工艺指 标,二次盐水精制中使用的螯合树脂塔的工艺流程、螯合原理、影响螫合树脂的因素及操作过程中应该注意的问题等方面。 关键词:二次盐水;精制;螯合树脂;32艺 中图分类号:TQ114 文献标识码:B 文章编号:1008—021X(2013)03—0046一O3 The Research of the Process of Secondary Brine Puriifcation ZHANG Guo-feng,XIAO Na (Henan Yongyin Chemical Industry Co.,Ltd.,Luohe 462400,China) Abstract:The annual production capacity of 100,000 tons of secondary brine process of ionic membrane caustic soda of Henan Yongyin Chemical Industy Company wasr example,the need for secondary brine puriifcation process criteria,the chelating resin process using in the secondary brine puriifcation,the chelating principle,the influencing factor of chelating resin,and the problem paying attention to during operation process were introduced. Key words:secondary brine;puriifcation;chelating resin;process 河南永银化工实业有限公司成立于2007年7 1二次盐水精制的必要性 月10日,由永城煤电控股集团有限公司和河南银鸽 实业投资股份有限公司共同出资,注册资本2亿元。 其中永煤集团占60%,漯河银鸽实业集团有限公司 占40%。 永银盐化工新项目始建于2009年lO月,一期 工程包括1O万t/a烧碱、12万t/a PVC、1200t/d环 过滤后的盐水ss(不溶性悬浮物)在1×10 以内,钙镁的含量在1×10 以内,仍不能满足离子 膜电解装置对盐水质量的要求;需将过滤盐水进入 树脂塔系统,通过螯合树脂的作用,使其中的钙、镁 离子降到20×10 以内 。 2二次盐水精制的指标 二次盐水精制指标见表1。 3螯合树脂塔的工艺流程 过滤盐水贮槽中的NaCI浓度为(305±5)g/L、 温度为约5O℃的过滤盐水,由过滤盐水泵输送至盐 保水泥及配套的采输卤、热力供应、热电分厂6#锅 炉、3#汽机等项目。 永银盐化工项目依托孟寨盐矿资源,采用全卤 水制碱工艺,使用国内技术先进的零极距复极式电 解槽,为生产出优质的离子膜烧碱打下了坚实的基 础。 二次盐水精制确保了进人离子膜盐水的质量, 水加热器中升温后(约60 ̄C),进入离子交换树脂塔 (控制盐水pH值为9~11),经过螯合树脂处理后 的二次盐水,直接进入盐水高位槽。 二次盐水精制主要通过螯合树脂塔内装填的螯合树 脂能与金属离子形成稳定的六元环结构络合物,当 一离子交换树脂塔内装螯合树脂,一般采用“三 塔”工艺,并采用程序化控制。两台在线串联运转, 次盐水经过螯合树脂时,盐水中的ca“、Mg 扩 ’ 另一台离线进行螯合树脂再生,三台塔轮回式运转。 第一台离子交换树脂塔的作用是除去多价离子,第 二台起保护作用。离子交换树脂塔每隔24h进行一 散到树脂内被吸附,从而达到进一步除Ca 、Mg。 的目的。 收稿日期:2013—02—14 作者简介:张国锋(1984一),河南鹤壁人,硕士研究生,主要从事PVC树脂生产和研发工作。 第3期 张国锋,等:二次盐水精制工艺的研究 ・47・ 次运转和再生操作的自动切换。螯合树脂再生过程 同样方式处理。再生过程中所排出的酸性以及碱性 中,31%(质量分数)HC1与纯水混合后,通过程控阀 废液送到界区外处理。 送入离子交换树脂塔;32%(质量分数)的NaOH以 表1 二次盐水精制指标 项目 指标 项目 指标 NaCl/(g/L) 300-310 Hg/(mg/L) ≤0.01 Ca 、Mt /(mg/L) ≤o.02 Mn/(mg/L) ≤0.01 Si/(mg/L) ≤2.3 SOj一/(g/L) ≤5 A1。 /(mg/L) ≤0.1 NaC103/(g/L) ≤5 12/(mg/L) ≤0.1 游离氯 未检出 Ba /fmg/L) ≤0.2 悬浮物/(mg/L) ≤1 Srz /(mg/L) ≤0.3 pH值 9~1O Fe¨/(mg/L) ≤0.1 温度/℃ 55—65 Ni /(rag/L) ≤0.1 4螯合树脂的螯合原理 处于动态平衡之中的,SS进入实质上就是Ca¨、 我公司采用的是德国拜耳,TP一160型号的螯 Mg 等离子的进入。 合树脂,现将螯合原理介绍如下 ]: 5.2过滤盐水pH值对树脂性能的影响 (1)螯合树脂分子链中的Na 被盐水中的二价 树脂对Ca¨、Mg 的交换能力随盐水的pH值 金属阳离子Ca¨、Mg¨置换出来,其反应方程式如 上升而增大,但pH值一般不大于11;因为盐水pH 下(以Ca“为例): 值大于1l时,在高浓度盐水中的Mg 以Ug(OH) (RCH2NHCH2PO3Na)2Na2+Ca 胶状沉淀存在,螯合树脂对分子态的Mg(OH) 胶 (RCH2NHCH2PO3Na)2Ca+2Na 状沉淀是没有螯合交换能力的。一般螯合树脂使用 (2)一次再生时,盐酸(HC1)中的H 将螯合树 最佳盐水pH值为9.5±0.5;19463型树脂使用的盐 脂分子链中的二价金属阳离子置换出来,其反应方 水最佳pH值为9.5±1。 程式如下(以Ca¨为例): 5.3盐水流量及温度对树脂性能的影响 (RCH2NHCH2PO3Na)2Ca+4HC1 盐水流量的波动会影响盐水与螯合树脂的接触 (RCH2NHCH2PO3H2)+CaCI2+2NaC1 反应时间;流量低,盐水与螯合树脂螯合交换时间就 (3)二次再生时,氢氧化钠中的Na 将螯合树 稍长,盐水Ca“、Mg 交换就会越彻底;反之,流量 脂分子链中H 置换出来,其反应方程式如下: 高,盐水与螯合树脂反应时间就短,盐水ca¨、Mg 2(RCH2NHCH2PO3H2)+4NaOH 交换就会不彻底,使处理后的盐水Can、Mgz 含量 (RCH2NHCH2PO3Na2)+4H2O 增加。 (RCH2NHCH2PO3Na)2Na2+4H2O 适宜的温度会使螯合树脂发挥其最佳螯合交换 5影响螯合树脂使用的主要因素 能力;温度太低,会降低树脂的螯合交换能力;温度 5.1一次盐水质量波动的影响 太高,会缩短树脂的使用寿命。13463树脂最佳操作 一次盐水质量波动的影响主要是盐水含Ca¨、 温度为5O一60℃。 Mg“,以及SS(悬浮物)的波动,这是因为对于一定 5.4再生对螯合树脂性能的影响 螯合树脂塔系统,其装填的螯合树脂量是一定的,其 螯合树脂工作一段时间以后,必须离线进行再 交换容量也是一定的;如果盐水含Ca 、Mg2 过高, 生;将Ca型、Mg型树脂转化为H型树脂,再转化为 通过树脂床层时有部分Ca¨、Mg 来不及螯合交换 Na型树脂,以备下次在线工作。如果再生不彻底, 就流出螯合树脂塔系统;当其进入电解槽,就会引起 树脂吸附的Ca 、Mg2 交换不下来,再投入运行时 电流效率下降和槽电压升高;而SS含量过高,会堵 就会丧失部分螯合交换容量,这样会严重影响树脂 塞树脂颗粒间隙,造成床层压降上升快,加速树脂破 的螯合交换量;如果再生时间过长,树脂的再生效果 损,导致树脂失效;同时,盐水中SS与ca“、Mg。 是 虽好,但浪费较多的酸、碱等,从而使得运行成本升 ・48・ 山东化工 SHANDONG CHEMICAL INDUsTRY 2013年第42卷 高 。 6影响螯合树脂使用寿命的主要因素 值为2—2.5倍;盐酸再生完后可浸泡一段时间,时 间可长可短。 6.1树脂塔内压力的影响 一(4)纯水洗 般树脂塔内运行压力越大,树脂就越容易碎; 用纯水从顶部进,底部排,置换塔内的残余盐 酸,置换流速5—10m/h,洗至出水pH值6—7时为 止。 因此,在设计时有意识加大树脂塔的排水能力,适当 增加排水阀及排水管路的直径,这样塔内压力就会 有所降低,从而减少树脂的破损。 6.2盐水中游离氯的影响 游离氯是强氧化剂,容易对树脂造成氧化降解, (5)NaOH再生 约32%离子膜烧碱与纯水按比例混合,配制成 5%一6%的稀NaOH溶液,逆流或顺流进均可,但控 不仅损害了树脂的强度,还降低了树脂的交换能力。 若发现游离氯超标,要及时调整在线自动加亚硫酸 盐的数量,控制游离氯在合格范围。 另外,当盐水中含有一定量的氯酸盐时,螯合树 脂在酸再生时,盐水中的氯酸盐就会与酸反应生产 游离氯,从而会损害树脂。 6.3盐水中悬浮物的影响 盐水中悬浮物过高时,进入树脂塔后,悬浮物会 附着在树脂表面,影响交换能力;严重时还会堵塞排 水孔,造成塔内压力增大;一定要确保盐水中悬浮物 不大于1×10一。 6.4有机物污染的影响 盐水中的有机物以及在使用压缩空气时油的带 进,都能使树脂造成污染;从而影响其寿命。 7螯合树脂塔再生过程 螯合树脂塔在线运行24h后,其中第一级塔要 离线再生;树脂再生过程主要有盐酸置换和氢氧化 钠转型两步;因树脂体积酸置换时会收缩,碱转型时 会膨胀,一般加酸采用顺流工艺,加碱采用逆流工 艺;但逆流时再生的操作容易影响螯合树脂的层态; 引起乱层,使树脂螯合能力下降;因此加碱时顺流、 逆流均可,但要注意再生流速均不要太大。一般按 如下步骤进行: (1)置换盐水 从离线树脂塔顶部加入纯水,将塔内的盐水置 换、回收;废水排人废水池。 (2)纯水反洗 从塔底部加入纯水,塔顶排,流速控制在6— 1 l m/h,充分搅动树脂层,使树脂反洗展开率控制为 50%一100%,洗至出水澄清,无泡沫,无细碎树脂为 止。 (3)盐酸再生 约31%高纯盐酸与纯水按比例混合,配制成 5%一6%的稀盐酸溶液,从顶部进,底部排,控制流 速4~6m/h;与树脂接触时间不少于2h;再生过量 制流速为2~4m/h;树脂再生时间不少于2h,再生 比耗为2~2.5,进完NaOH后,也可以浸泡一段时 间,时间可长可短。 (6)纯水洗 用纯水置换(逆进或顺进,按进NaOH的顺序) 树脂塔内的残余NaOH,置换流速同再生流速,置换 出水pH值7—8时为止。 (7)盐水置换 用滤后的盐水置换塔内纯水,置换流速同运行 流速,置换完后,树脂进人工作状态。 8螫合树脂塔工艺操作的注意事项 根据工艺要求,进塔盐水温度为(60±5)℃;通 过控制塔前盐水换热器来调节盐水温度在规定温度 范围内,避免盐水温度的过高或过低,以免造成过高 温度的盐水使塔内过滤元件变形,使盐水阻力加大 和精制盐水质量下降。 电解槽的电解温度一般靠阴极碱液换热器来调 节,而不能单纯靠升高或降低盐水温度来调节。 进塔盐水浓度为(305±5)g/L;过高浓度的盐 水易产生结晶,有可能使树脂塔运行压力增高,造成 塔内过滤元件(水帽)变形,甚至使控制仪表和阀门 失灵而造成运行事故。 盐水中一些金属离子(如Fe离子)的严重超标 还可能造成螯合树脂的板结,同样会造成树脂塔运 行压力增高,造成塔内过滤元件(水帽)变形,影响 树脂再生的效果和盐水精制质量。另外,对树脂反 洗纯水的流量和压力要有严格的调节控制 J。 9结论 对于二次盐水精制指标的控制好坏,直接取决 于对螯合树脂塔操作的控制,为了确保螯合树脂塔 运行良好,无论是正常操作,还是树脂再生的各个环 节都应密切监控各项指标,如流量、液位、树脂反洗 时的翻腾高度等;同时,对现场情况和仪表显示数 据、泵的运行和阀的动作情况等加强监控,防止盐水 精制过程中的温度和再生流量异常。 (下转第52页) 山・东化工 52・ SHAND0NG CHEMICAL INDUS IRY 2013年第42卷 气臂作为卸料过程的BOG回气臂,将站内储罐内置 和运营操作具有一定的指导意义。 换出的BOG返回至LNG运输船;输气臂按照固定 资产折旧后,根据国家程序要求转让。 (4)管道系统:管道系统配置按照既能接又能 输的双重功能进行设计,在原有每条卸料管道基础 上增加副线,利用原来的装料总管和副线,满足 FSRU离港后的卸料功能要求。 5 国内建设靠岸浮式L_NG接收终端的现实意义 靠岸浮式LNG接收终端项目的建设为探索中 参考文献 [1]侯建国,黄群.浮式LNG接收终端技术与应用[J].中山 大学学报论丛,2007,27(2):47—54. 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