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2B一次风机抢修纪实1

来源:尔游网


6月11日,正值#1炉并网发电的关键时期,运行和检修的相关人员都在为并网发电而紧张、有序的忙碌着。

11日早上7时20分,维护部赵主任突然接到运行联系#2B一次风机轴承温度高,赵主任立即联系正在#1炉工作的机动班值班人员王厚军去往就地查看情况。王厚军当即赶到#2B一次风机现场,发现#2B一次风机已经停运,#7轴承处沿轴向有润滑油甩出痕迹,并且端盖轴封处伴有油烟冒出。初步判断可能是轴承烧损,立即向赵主任汇报就地情况,并同时通知班长李更祥。

上午8时,维护部谷主任、赵主任会同专工杜士强、班长李更祥赶到#2B一次风机现场,组织人员展开抢修工作。解列联轴器、起吊偶合器、拆卸对轮,拆卸轴承端盖,抢修工作紧张而有序的进行,当拆下#7轴承端盖后发现,轴承座油室内油位偏低,已低于轴承滚珠下沿,轴承珠架已经破损,珠粒干涩、磨损严重且伴有烧蚀痕迹,必须更换新轴承。

确定更换轴承后,下一部的工作又紧张而忙碌的展开。轴承箱解体,轴承箱底座拆除,拆除旧轴承内套,在拆除旧轴承内套时发现在轴承损坏过程中,轴承内套与轴已经抱死,常规方法无法拆除,只好用氧气气割加砂轮磨的方法,在不损坏轴的前提下,小心的将旧内套破拆。

上午12时许,损坏轴承拆除完毕,同志们在工作现场紧张的吃过午饭后,来不及休息一下,就又开始了轴承的回装工作。检查轴,检查、测量新轴承,检查轴承箱、底座,在确认设备合格、完好后,开始全面回装工作,期间还要测量、调整轴承的间隙配合情况,回装工作虽然紧张但依然细致。

下午17时,偶合器回装到位,联轴器连接,就剩下最后的找正工作了。由于更换的

是机械侧轴承,在叶轮与电机间的偶合器也因起吊而改变了原来的位置,给找正工作增加了难度,需先找正叶轮与偶合器,再找正偶合器与电机。

晚21时许,找正工作结束,#2B一次风机抢修工作全部完成。

事故原因:

1、油位过低。拆下#7轴承端盖后发现,轴承座油室内油位偏低,已低于轴承滚珠下沿,轴承无法得到充分润滑。

2、从抢修现场拆卸已经损坏的轴承可以看出,轴承烧损严重,滚柱及保持架等已经严重磨损烧毁,明显是长时间没有润滑的现象。

3、从运行温度曲线上可以看出,轴承温度最高80多度,但是现场轴承烧毁情况如此严重,轴承座螺栓振松明显,说明轴承有过长时间振动,运行人员未及时发现。

措施:

1、 加强设备巡视,关注设备振动,油水等。

2、 做好设备检修监护、验收工作,把好质量关。

3、 运行人员加强设备检查,做好加油记录。

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