新能源驱动电机NVH 设计与优化
作者:喻皓 范泽义 王配 覃云萍 来源:《时代汽车》 2018年第7期
喻皓 范泽义 王配 覃云萍
广汽研究院 广东省广州市 511434
摘 要: 研究了电机气隙对电机 NVH 性能的影响。基于 Maxwell 进行了电磁仿真仿真分析,对电机转矩脉动和径向电磁谐波进行了研究,论证了电机气隙越大,因磁阻和漏磁的增加,电机性能下降;同时,气隙的增加,电机的气隙磁场谐波分量变小,使电机的 NVH 表现变好。气隙值大小对电机输出性能和 NVH 表现有着此消彼长的影响,电机设计需综合考虑电机输出性能和 NVH 性能,选择合理的气隙值。
关键词:电机气隙;输出性能;NVH;磁场谐波
1 引言
在追求电机更优性能的目标时,提高功率密度一直是电机工程师重要工作之一。电机功率密度越高,意味着电机在同等重量下发挥更大的功率和扭矩输出。
近年来,随着新能源车驱动电机的推广与应用, 电机的NVH越来越受到消费者关注,电机 NVH 水平逐渐成为评价一个电机性能重要指标。研究表明,电机 NVH 表现与电机输出功率和扭矩有直接关系。同一款电机,电机输出功率越小,电机的 NVH 表现越好。
对于同一款电机,其动力性与 NVH 表现越来越成为一个矛盾点。寻找最佳平衡点,使得电机综合性能最优,越来越成为电机设计的重要内容。
2 电机气隙对电机性能和 NVH 的影响
为提高电机功率密度,在满足加工精度、产品强度等设计要求的前提下,电机工程师偏向于设计更小的气隙,。这主要是因为,随着电机气隙增大,带来两方面的影响:(1)气隙增加,空气磁导率低,磁路磁阻增大,磁力线通过能力减弱;(2)在切向结构的永磁同步电机中,转轴侧永磁体端部存在较大漏磁,气隙长度增加,漏磁也增加。以上两方面均会带来电机性能的下降,即电机功率密度的降低。
然而小气隙电机带来了更明显的电磁噪音,这主要是因为电机工作过程中,通过定、转子间的电磁力作用,即切向的旋转扭矩和径向的电磁力,使得电机运转起来。定、转子间的电磁力,主要是径向电磁力使定子产生振动而辐射噪音。通过增大气隙,可减小气隙磁场谐波分量,降低径向力谐波,从而实现噪音的优化。
因此, 综合考虑输出能力和NVH的影响,选择合理气隙至关重要。本文通过有限元法,仿真分析了两种气隙下电机性能和 NVH 表现,并通过试验进行了对比验证。
3 设计方案介绍
本文以某款永磁同步驱动电机为研究对象,电机为强制水冷,内转子,电机最高转速为 12000rpm,电机壳体为铝合金材料。设计 0.6mm,0.9mm 气隙的电机,两种气隙的电机的主要
相比,电机转子外径相同,定子半径相差 0.15mm,考虑到 0.15mm 对定子齿部强度影响较小,0.9mm 气隙的电机直接将定子半径增大 0.15mm。电机电机参数如下表所示。
4 仿真分析结果
基于 Maxwell 对两种气隙的电机二维模型,并进行了电磁仿真,为了建立电机内部磁场,做以下假定条件:
(1)忽略电机端部效应,电机磁场沿轴向均匀分布;
(2)铁心冲片材料各向同性;
(3)电机壳体外部和电机轴磁场忽略不计;
(4)磁钢被均匀磁化;
(5)电机不采用斜级结构(忽略斜级对气隙的影响,但扭矩波动较大);
经过电磁仿真计算,得到了两种气隙电机的扭矩仿真结果,如下图图 3 和图 4 所示。仿真分析结果说明,0.6mm 气隙电机最大扭矩为 360Nm、波动为 23%,0.9mm 气隙电机电磁激励为 336Nm、波动为 18%,随着气隙的增大,电机的输出扭矩变小,同时扭矩波动减少。扭矩减小主要原因有两方面:1)气隙增加,空气磁导率低,磁路磁阻增大,磁力线通过能力减弱;2)在切向结构的永磁同步电机中,转轴侧永磁体端部存在较大漏磁,气隙长度增加,漏磁也增加。因此,单从输出扭矩角度考虑,更倾向设计小气隙电机。扭矩波动减少这是因为减小气隙后,气隙磁场谐波分量减小,也同时降低扭矩谐波分量,降低扭矩波动,这有利于改善车辆抖动。
进一步对电机气隙磁密进行了分析,仿真分析结果如下图 3 和图 4 所示,分析表明:0.9mm 气隙电机的气隙磁密较 0.6mm 气隙电机谐波分量小,有利于降低电机径向力波动,减少电机径向振动,从而改善电机 NVH表现。为更直观的说明气隙磁密减小量,进行傅里叶分析,如下图 5 和图 6 所示:
对 0.6mm 气隙电机和 0.9mm 气隙电机的气隙磁密 FFT 分析进行了对比分析,如下图 7所示, 分析结果表明在对应阶次的幅值, 0.6mm气隙高于 0.9mm 气隙,这说明 0.6mm 气隙磁密谐波幅值更大,会辐射出更明显的噪音。
5 试验验证
考虑悬置系统对电机 NVH 的影响,本文的试验全部在整车上进行,工况为全油门加速工况,即全油门将车速从 0 加速到整车最高车速。通过麦克风对 0.6mm 和 0.9mm 气隙的电机进行了声压采集。声压瀑布图如下图 8 和图 9 所示。在 0.6mm 气隙的电机,声压瀑布图存在明显“亮点”,说明此处声压级较高,而在相同位置,0.9mm 气隙的电机,颜色变浅,说明此次声压级降低。
提取两种气隙电机的总声压级进行比较,如下图 10 所示,0.9mm 气隙的电机不仅在低转速区间,NVH 表现得到了明显的优化,而且在高转速区间,NVH 峰值得到了明显的削弱, 降低较为明显, 总声压级降低约8dB (A) 。
实车驾驶,主观感受上 0.9mm 气隙电机NVH 明显改善。这说明,增大气隙,可以起到改善电机 NVH 的作用。
6 结语
以上分析表明,电机气隙是电机设计重要参数, 需要综合考虑输出性能和NVH要求,在满足电机性能输出的前提下,增大气隙是改善电机 NVH 表现的一种重要方法。在电机设计过程中,为平衡输出性能和 NVH 性能,需设计合理的电机气隙值。