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丙烯直接环氧化制环氧丙烷节能降耗工艺技术研究

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丙烯直接环氧化制环氧丙烷节能降耗工艺技术研究 赵亚龙(天津渤化石化有限公司, 天津300452) 摘要:为了达到节能降耗的最终目的,本文以150Ot/a丙烯直接环氧化(P0)的试验为基础,进行了丙烯直接环氧化(Po)制环氧丙烷节能降 耗的工艺技术的研究。首先介绍了丙烯氧化制环氧丙烷是生产工艺的现状,提出丙烯直接氧化至P0这一简单、经济的新工艺的发展前景的 展望,再着重说明Ts一1分子筛工艺,在1500t/a试验的基础上,利用催速试验得出丙烯直接环氧化制环氧丙烷的副产物和杂质,分析组成 和形成因素。 关键词:丙烯环氧化;催化;反应工艺;TS-1分子筛;节能降耗 环氧丙烷(PO)是多重工业产品的主要原料,用于多个行 业,发展前景广阔。本论文综述了丙烯氧化制环氧丙烷的工艺 种类,提出过氧化氢和光催化的巨大发展前景,论述我国研制 的TS一1筛的制作工艺。 评价和分析方法:反应前后的过氧化氢(hydrogen peroxide)浓度采用直接碘量法(Iodimetry)测定;使用气相色 谱仪分析反应产物组成,监测用HP一1毛细管色谱柱。 结果表明,双氧水(hydrogen peroxide)的转化率达到95% 1生产工艺的现状 (1)丙烯(PL)液相直接环氧化法一般采用有机溶剂(如 苯等)或者利用熔融盐类催化剂(molten salt)来进行丙烯液相 总计在消耗的丙烯(PL)原料中有18.9%的丙烯(PL)未转化未 反应,但是缺点在于该类能作催化剂的原料选择种类较少,且 环氧丙烷(PO)产品。环氧丙烷(PO)生产的丙烯(PL)物耗为 转化成效不高。液相反应(1iquid phase reaction)所用的系统 0.893t/tP0。其中丙烯(PL)转化为副产物的物耗为0.089t/ 内的原料因为其空置的时间相对较长,如果在特定的条件下 tPO,占丙烯(PL)总物耗的9.9%,试验表明,我们需要在节能降 (如温和条件)进行反应,就能够使催化剂的选择种类变多,使 耗、清洁生产上投入更多的技术支持来满足产业升级的需求。 实验的催化剂选择可以控制,不但如此,这样能够使催化剂上 含氧聚合物(Oxygen polymer)的形成的数量减少,进而让催 3催速试验考察丙烯(PL)直接环氧化放映副产物 化剂的耐用性被延长了。 及杂质形成的因素 20世纪90年代,已经有企业采用氯苯溶剂和MOY催化 剂进行丙烯氧化制环氧丙烷(PO),并在实验中取得成功,还 取得了专利认证。试验结果经测试可知,氧气(O )高达85%的 左右,环氧丙烷(PO)选择性达到91%左右,催化剂累计运行 4000h性能未见显著下降,在产品精制过程中,反应精馏损失的 环氧丙烷(PO)物耗为0.11t/tPO,占丙烯(PL)总物耗的8.9%。 转化率,而环氧丙烷(PO)的选择性达21%,该试验中有甲酸 (HCOOH)、乙酸(ACOH)和甲酸酯形成的副产物,同时溶剂自 丙烷(PO)。 在上述试验的基础上采用催速试验,考察丙烷(propane) 直接环氧化反应副产物及其杂质的形成因素。结果表明,使用 甲醇(MeOH)作为溶剂的丙烯坏氧化会有杂质和副产物出现, 但减少反应生成的环氧丙烷(PO)与催化剂床层以及剩余双 氧水的接触时间、对催化床层的温度进行合理有效空置,有效 物中的杂质乙醛(acetaldehyde)是由所使用的工业用丙烯(PL) 动发生氧化反应变过氧化物,并使丙烯环氧化反应后生成环氧 减少缓解副产物的生成。在生产环氧丙烷(PO)的过程中,产 ETH)氧化生成的。乙腈(MeCN)溶剂 (2)丙烯(PL)气相环氧化法在丙烯气相制取环氧丙烷 原料中带入的微量乙烯(PL)直接环氧化工艺的反应溶剂。所以10m (PO)研究中,最关键的部分是使乙烯气相合成环氧乙烷(EO) 不适合作为丙烯( 时所用的催化剂(Ag系)。虽然银类(Ag)催化剂对烯丙基 规模制备TS一1分子筛催化剂能满足万吨级环氧丙烷(PO) (Ally1)的氧化具有催化的作用,且活性不低,但是很大程度上 对催化剂用量要求。这种做法仍然对环氧丙烷(PO)的制备不太有利。几经改良, 4结语 丙烯(PL)直接氧化制环氧丙烷(PO)由于它众多的优点 备受关注。其中丙烯(PL)直接与氧气(O:)氧化被较多的研究 化剂体系被认为使较有希望的催化体系,但它由于生产量小, 在一定条件下(特指Ag为1000nm以下微粒子)银类(Ag)与 合成环氧乙烷(EO)时所用到的催化剂具有类似的特性。 2千吨级丙烯(PL)直接环氧化制环氧丙烷 和关注。丙烯(PL)与氧气(O )的气相氧化工艺中银(Ag)催 (PO)工业试验 少于99.7%;溶剂采用工业用甲醇(MeOH);浓度为50%的过  原料:选用工业用丙烯(PL),其中丙烯(PL)的体积分数不 还无法达到大规模工业生产的要求。参考文献: [1]何富云,赵庆龙,王红秋等.环氧丙烷生产工艺进 展.辽宁化工,2004,33(11):659. 氧化氢(hydrogen peroxide)。 催化剂:采用TS一1分子筛催化剂。 操作条件:反应温度在55~60摄氏度;发应压力在 0.5~0.7MPa;水质量分数在15%~20%;丙烯与双氧水的摩 尔比在1.2~1.6}进料过氧化氢(hydrogen peroxide)的质量 分数在1.5%~2%;pH值在6~7。 218 l化工彳理2015年02g [2]钱伯章.环氧丙烷的生产技术进展.化学推进剂与高 分子材料,2006,4(2):14-18. [3]杨学萍.丙烯氧气氧化制环氧丙烷工艺开发进展.工 业催化,2005,1 3(6):卜2. 

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