包打围散储高水分粮安全储藏试验
赵兴元 何志明 黄青明 潘汉权
(湖北十堰二堰国家粮食储备库 442000)
摘要 依据现有条件,对包打围散储水分为15.5%晚籼稻进行就仓干燥及安全度夏试验,试验结果表明,通过采用机械通风、储粮熏蒸、单管通风机处理局部发热点、辅以轴流风机通风降低仓内温湿度等一系列技术措施,供试验的高水分粮都能够安全度夏,色泽、气味正常,没有发生品质劣变现象,粮食水分下降了1.9%。
关键词 包打围 高水分 安全储藏
由于粮食市场全面开放,入库粮食的粮源发生了根本变化, 2004年底我库为了及时完成轮换任务,轮入部分高水分晚籼稻。为探索高水分粮就仓干燥及安全度夏储藏技术,我们于2004年11月至2005年12月对包打围散储高水分稻谷进行了储藏实验,选择合适的降水降温时机,熏蒸杀虫,定期检测粮食的水分、温度、虫害、品质情况,探索高水分粮安全储藏有效办法,为今后包打围散储高水分粮积累了经验。 1 试验材料
1.1 供试仓房 试验仓为十堰二堰国储库15号仓,为1985年建砖混薄腹梁平房仓,包打围散储。麻袋堆码16层高,堆高4.5米,尺寸32m×21m。
1.2 供试粮食 2004年收获11月份轮入的晚籼稻谷1740000kg,入仓平均水分15.5%,杂质0.9%,出糙率75.6%,黄粒米0.6%,脂肪酸值19mgKOH/100g,气味色泽均正常。
1.3 通风系统 在粮堆顺长方向用麻袋包装堆码成两个“1”字形通风道,靠四周易出现通风死角部位埋入辅助风管;仓房内安装BT35-11N05.6轴流风机2台。 1.4主要实验仪器与设备 上海4—72型离心式风机、内蒙赤峰GDAS—128C电子测温系统、散装扦样器、水测仪、虫筛、品质检测仪器等。 2 试验方法 2.1 入仓准备
进粮前仓内用0.5%敌敌畏液彻底消毒,仓底用无虫、干燥的谷壳垫底,然后铺上聚氯乙烯塑料薄膜、油布。用装65公斤重的稻谷麻袋打围,码砌通风道。入散粮时匀速、均衡防止倒堆。平堆后及时布设好粮情检测系统,并在大门处用保粮磷设置防虫线。
2.2 机械通风降温散湿
赵兴元,湖北省十堰市粮油储备公司,工程师,车城南路51号, 442000,syhzm826@163.com。
由于入库水分高,在2004年11月至2005年3月选择低温、干燥时机进行机械通风和启动仓内轴流风机,加速粮堆降温散湿,将粮温控制在20℃以内。对容易出现通风死角的四周进行挖沟打井和疏动粮面,及非死角粮面压盖薄膜的办法,确保通风的有效性。压入式通风待中、下层水分降至14.5%时,采用吸出式通风,干燥上层粮食,避免下层出现过于干燥的现象,而使水分梯度值过大。每次通风前后对水分、粮温的检测,均按《储粮机械通风技术规范》中的有关规定执行。 2.3 隔热密闭,“双低”储藏
在3月底,及时用薄膜密闭门窗,再用聚氯乙烯薄膜密封粮堆,保持低温状态,转入“双低”储藏。 2.4 高温期间的管理
2.4.1 熏蒸杀虫 5月初,经粮情检查发现有害虫,用磷化铝熏蒸杀虫,药剂量6g/m3,整堆密闭采用探管施药与缓释熏蒸相结合的办法,同时在仓内投放敌敌畏缓释块,确保达到杀灭害虫及粮堆微生物的目的。
2.4.2 轴流风机排热换气 从5月底至8月底,充分利用夜晚或适合通风的低温气候条件,适时开启仓内轴流风机,排除仓内积热,延缓仓温、粮温上升。
2.4.3 单管通风机处理局部发热点 进入7、8月份出现了粮堆局部发热现象,揭开塑料帐幕适时采用单管通风机吸出式处理局部发热粮高温点,辅以人工疏松粮面,将最高粮温控制在32℃以内,使粮情趋于稳定。 2.5 秋冬季通风降温降水
进入9月后,抓住白天高温干燥,晚上低温干燥的有利时机进行通风降温降水,通风过程要避免大量降水,使稻谷水分保持在13.5%左右,此时粮温及粮食水分变化已趋于平稳。 2.6 粮情检查
2.6.1 粮温检查 利用电子检测系统和粮温杆,检测气温、仓温、粮温,观察有无异常情况,每周记录一次。
2.6.2 水分检测 水分数据检测,定点定层取样,全堆设17个点,用散装扦样器分三层扦样,然后用水测仪检测,计算出各层的平均值和全仓平均值,每月检查一次水分。
2.6.3 害虫检查 用虫筛现场筛虫,检查害虫密度和种类,以害虫密度最高点代表全堆密度,每月检查3次。
2.6.4 品质检测 3月和9月对试验堆粮食进行品质分析。检测项目包括脂肪酸值、品尝评分值、黄粒米、整精米率、色泽气味等。 3 结果与分析 3.1 粮温变化情况
通风降水期间,粮温随气温变化明显,经多次检查无异常现象。粮堆最低温度出
现在2月份,最高温度出现在9月份,上层粮温波动幅度最大,受外温的影响也最大。 3.2 水分变化情况
经过第一阶段2004年11月—2005年3月250h机械通风干燥,稻谷水分降幅较大(见表1),全仓平均降水1.3%。通风干燥前粮堆平均水分上层15.5%,中层15.6%,下层15.4%; 通风干燥后粮堆平均水分上层14.5%,中层14.3%,下层13.8%。
经过第二阶段2005年10月—12月60h机械通风干燥,全仓平均降水0.2%。通风干燥前粮堆平均水分上层13.8%,中层14.0%,下层13.6%; 通风干燥后粮堆平均水分上层13.7%,中层13.8%,下层13.3%。粮食度夏后,水分自然下降了0.4%,所以第二阶段通风时间短,而且以降温为主,通风时避免粮食水分丢失过大。
表1 通风前后水分变化
通风日期
通风前
2004.11.15—3.31
第一阶段通风250h
通风后 降水 通风前
2005.10.10—12.31 第二阶段通风60 h
通风后 降水
累计降水
水分(%) 上层 15.5 14.5 —1.0 13.8 13.7 —0.1 —1.8
中层 15.6 14.3 —1.3 14 13.8 —0.2 —1.8
下层 15.4 13.8 —1.6 13.6 13.3 —0.3 —2.1
平均 15.5 14.2 —1.3 13.8 13.6 —0.2 —1.9
3.3 储粮害虫情况
从2005年5月初检查发现有害虫后,随即进行了熏蒸,之后均无害虫发现。 3.4 储粮品质变化情况
稻谷干燥及度夏后其品质变化如表2所示。稻谷过夏后品质有所下降,但符合储粮品质变化规律。根据《粮油储存品质判定规则》的指标可判定这批稻谷仍为宜存粮。
表2 试验期间稻谷品质变化
水分
(%) 15.5 13.7 13.6
出糙率 (%) 75.6 75.5 75.5
整精米率 (%) 47.3 47.2 46.4
黄粒米(%) 0.6 0.6 0.8
脂肪酸值(mgKOH/100g)
19.1 20.1 23.7
色泽 气味 正常 正常 正常
检测时间 品尝品分值(分)
2004.11.12 2005.03.22 2005.09.25
83 81 77
3.5 单位能耗
2004年11月—2005年12月,配用2台7.5 KW离心通风机,累计通风310h,平均降水1.9%,总耗电4650KW. h,单位能耗为1.41KW. h /1.0%.t。 4 结论与讨论
实验结果表明,包打围散储高水分稻谷通过机械通风降水降温、储粮熏蒸、单管通风机处理局部发热点、辅以轴流风机通风降低仓内温湿度等一系列技术措施,是可以就仓干燥及安全度夏的,但要注意以下几点:
4.1 包打围散储时应合理设置机械通风系统,使其满足降水要求,降水时的空气途径比应在1.2—1.5的范围内,装粮高度不能超过4.5米,对容易出现通风死角的部位,通过增设辅助风管,挖沟打井和疏动粮面,及非死角粮面压盖薄膜的办法,确保通风的有效性。
4.2 稻谷入库的水分要严格控制,不超过15.5%。尽量在10月底以前完成稻谷的入库,以利用最佳的降水通风时机,入库后尽早通风,多通风,通风时间为晴朗干燥天气的10:00—17:00,环境相对湿度低于70%,环境温度150C以上时开机通风降水效果较好,且通风时要勤翻动粮面,让粮堆内水分充分散发,并缩小水分分层梯度。 4.3 对于水分较高的储粮,如果错过机械通风降水时机,要在搞好仓顶、门窗隔热的前提下,先进行机械通风降温,将粮温尽可能的降到最低。在夏季,当气温突然下降时,可抓住机遇,利用轴流风机昼夜进行降温排热,尽可能降低仓温和上层粮温,延缓粮温上升时间。
4.4 对于高水分粮在度夏前,利用磷化铝进行熏蒸,既可以杀虫,又可以抑制粮堆生物成分的代谢活动,延缓了粮温上升,避免了异常粮情的发生。
4.5 为预防储粮局部发热必须配备一定的应急处理设备如:单管通风与多管通风设备、局部通风机,甚至配备谷冷机等先进设备。